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先进铝合金制动器总成
发布时间:
2023-09-07 08:43
来源:
B30X前后制动器总成是系统公司为配套B公司平台化SUV车型而开发的项目,是在量产车型C52X基础上的升级改款。随着车型迭代,客户对新平台项目提出了更新、更高的要求。系统公司项目技术中心经理王文志介绍,为满足客户需求,顺应轻量化的市场趋势,系统公司着手推进对制动器总成项目的升级改造,以轻量化、低拖滞和低噪音三个主要方向为抓手,从整体上把握客户需求指标。
为实现轻量化设计,公司以材料和结构为着力点,力求在成本与技术之间取得平衡。过去由于成本原因,转向节一直以铸铁为主要材料,这次通过重新设计、分析、实车验证,完成了转向节铁改铝的方案,经过多次拓扑优化与CAE分析,达到了减重30%以上的理想效果。由于公司自身并不生产铝合金,过去一直未在铁改铝的方向上取得大的突破,但市场的激烈竞争带动客户的要求水涨船高,公司改换思路,将材料优化和结构设计的创新相结合,既满足了客户要求,又使自身技术储备日趋完善。
为解决客户卡钳拖滞力矩小于1.5Nm的技术问题,系统公司先后开展了多种方案试验验证。以过去一般的拖滞水平,后制动器总成能达到2.3Nm在业内已经比较良好,而公司如今的后卡钳拖滞力矩减小至0.8Nm以内,跃进行业先进水平。在满足当前客户需求之后,他们仍未停下冲锋,目前仍在不断优化过程中,以求将拖滞力矩减小至0.5Nm以内成为行业领头军,满足未来更高的客户要求。
大部分车型都允许轻微噪音,但B客户对噪音十分严苛,B30X项目在摩擦片选型上一波三折。公司通过多种方式调整制动盘稀有金属合金元素配比,经过AK、噪音等多轮验证,最终在与客户共同路试验证后,将所有工况噪音发生率降至0.5%以下。项目负责人何磊讲述,为了把噪音降到最低,技术队伍全力攻关,长期驻点北京,派员轮流跟进项目,与客户保持沟通。盛夏的北京,技术人员在做技术资料的同时,还要在户外大量开展路试,不停地拆卸、装建、试验,与供应商沟通调整方案。短短一周内,五位技术人员陆续前往北京,协力合作,成功攻克噪音难题。何磊说,“在攻克技术难点的过程中,队伍凝聚力非常重要,无论是负责制动盘、负责摩擦片还是负责总成的工程师,所有人都朝着低拖滞、低噪音的方向拼搏奋进,彼此的默契度不断深化,终于齐心协力完成了项目。”公司基于该项目提报的“高稳定性电子驻车的轻量化轮边总成开发”提案,获《浙江省科学技术成果》证书。同时,该项目已授权3项实用新型专利,另有1项发明专利在申报中。
回顾项目推进过程,起初,技术队伍以常规思路开展产品设计,随着客户不断提出新要求,队伍及时调整方案,往精细化方向做出尝试。他们重复不断地进行仿真分析和试样,再送到实验室去做试验,经过几十轮不断地调试、加工,更改了数十次设计方案。过程虽然曲折,但所有的工程师不厌其烦地努力,逐一攻克技术难点,随着任务的圆满完成,队伍的凝聚力也在逐渐提升。
未来,系统公司技术队伍将举一反三,以项目中所得经验作为宝贵财富,始终以行业先进水平要求自我。一次技术突破只是成功道路上的一块砖石,久久为功才能平流缓进、竿头日进,终至成功彼岸。
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